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烘幹機筒體下沉的(de)原因及其處理方法

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發布時間:2016-12-31

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    回轉式烘幹機(jī)在運轉一段時間後,筒體就會產生下(xià)沉現象。 筒體下沉的危害是影響傳動(dòng)係統(tǒng)和前(qián)後接口的密封,降低齒輪的接觸精度甚至損傷齒輪等。
    1、原因(yīn)分析
引起烘幹(gàn)機筒體下沉的原因是托輪和軸承磨損、螺栓鬆動後托輪發生位移、滾圈內外表麵(miàn)磨損,以及(jí)滾圈墊鐵磨損等。
    2、處理方法
    ①調整間隙。 主要是調(diào)整(zhěng)烘幹機滾圈和(hé)墊(diàn)塊之間的間隙。 具(jù)體做法是:更換新的墊板或在墊板下(xià)加墊。
    ②恢複斜度。 主要是(shì)恢複烘幹機筒體的設計斜度。 具體做法是:調整兩(liǎng)檔支承裝置的相對高差(chà),並使其達到設計規定的數值。兩檔滾圈(quān)的中心高差,可用(yòng)水(shuǐ)準儀(yí)、經緯儀或連通管等(děng)方法測量,檢測工(gōng)作在第①步調整間隙完成後進行。
    ③恢複烘幹機筒體水(shuǐ)平位(wèi)置。 目的使筒體母線(xiàn)的垂直投影再次重合於基座上的基準線,具體做法是:
    a)當同一檔的(de)兩(liǎng)托輪實測直徑相同,托輪軸承磨損(sǔn)相同時,可將兩托輪的軸中(zhōng)心線(xiàn)到基準中心(原標記)的距離調為等距。
    b)當同一檔的兩(liǎng)托輪實測直徑不同時,可將直徑較小的托輪到中心線的距離調小,調整量為:
          ΔA =A-A1 =0.25(d-d1)
式中:ΔA——一托輪(lún)向基準線移動量,mm;
      A——另(lìng)一托輪到基準(zhǔn)中心(xīn)的水平距離,mm;
      d、d1——兩托輪的直徑,mm。
    也可在(zài)托(tuō)輪底座上加墊板來抬高托輪,墊板厚度為(wéi):δ=0.433(d-d1)(mm)。
    c)當兩檔托輪(lún)組全部進行調整後,一(yī)般情況下筒體中(zhōng)心線已在水平方向上複位。
    ④恢複烘幹機筒體垂直位(wèi)置。 目的(de)使筒體(tǐ)回到應有的垂直(zhí)位置上。 具體做法有兩種:
    a)對兩滾圈幾何(hé)中心(xīn)的實際標高進行測算後,通(tōng)過對稱推進或抬高托輪將筒(tǒng)體中心線調整到設計的標高位置上(shàng)。 此做法稍顯複(fù)雜,但較準確。
    b)依據前後密(mì)封(fēng)圈與(yǔ)筒體徑向間隙(xì)大小,參考(kǎo)大齒圈與小齒輪齒頂間隙尺寸,決定調整量,並一次(cì)調成,同(tóng)時做到筒體斜(xié)度(dù)不變。此做法簡單、實用。在具體操作過程中,不一定非得照搬上述(shù)四步(bù)驟的順序,也可靈活一些,比如需要測算的部分,一律在(zài)調整前完成,然後(hòu)一次性進行調整,這樣可節約(yuē)大量人力、物力。

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